
河南中原大化公司采用螺旋沉降式離心機(jī)分離三聚氰胺料漿,該離心機(jī)由德國(guó)BIRD HUMBOLDT公司制造,型號(hào)為SC4/01。自2000年3月試車(chē)以來(lái),出現(xiàn)了很多問(wèn)題,經(jīng)過(guò)技術(shù)改造,得到了有效解決。
1 主軸承溫度高
試車(chē)期間,離心機(jī)固液兩端軸承溫度上升較快,高達(dá)85℃,增大軸承的潤(rùn)滑油流量后,溫度仍居高不下,并且仍有上漲趨勢(shì),需停機(jī)進(jìn)行檢查。經(jīng)分析,引起軸承溫度高的原因可能是潤(rùn)滑油流量設(shè)計(jì)偏小,不能滿足高速重載離心機(jī)潤(rùn)滑要求所致。于是決定對(duì)噴油孔擴(kuò)孔,將軸承噴油孔直徑由1.5mm加大至2.5mm,同時(shí)更換一臺(tái)大流量的油泵,打油量由6.0Lmin增大到8.6L/min,流量表量程由3.0L/min增大到5.0L/min。
改造后,軸承的潤(rùn)滑油流量提高到4.0L/min,再次啟動(dòng)離心機(jī),軸承溫度上升明顯變慢,穩(wěn)定在62℃。離心機(jī)在滿負(fù)荷的情況下,軸承溫度維持在65-70℃之間,屬于正常范圍。
2 離心機(jī)堵料
經(jīng)離心機(jī)分離后濕三胺含量達(dá)到90%,但仍有10%的水分,濕三胺由離心機(jī)下料斗進(jìn)入螺旋喂料器,然后送干燥機(jī)進(jìn)行干燥。下料斗和喂料器是離心機(jī)和干燥機(jī)之間的連接輔機(jī),在試生產(chǎn)期間,離心機(jī)下料斗頻繁發(fā)生堵塞,嚴(yán)重時(shí)引起液力耦合器熔塞熔化、皮帶斷裂或離心機(jī)過(guò)載跳車(chē)。
經(jīng)觀察發(fā)現(xiàn)螺旋喂料器的螺旋葉片尺寸為240mm,送料能力不足,在100%負(fù)荷下不能及時(shí)將物料推走,導(dǎo)致下料斗積料,當(dāng)積到轉(zhuǎn)鼓附近時(shí),就造成轉(zhuǎn)鼓塞料而發(fā)生事故。經(jīng)計(jì)算決定將喂料器的螺旋葉片尺寸增大到300mm,下料斗寬度擴(kuò)大到340mm,以能夠滿足120%負(fù)荷的要求,并在喂料器的末端增加一段長(zhǎng)度400mm的反向螺旋葉片。經(jīng)過(guò)改造,解決了制約生產(chǎn)能力的瓶頸問(wèn)題,目前已運(yùn)行兩年多,離心機(jī)從未出現(xiàn)堵料情況。
3 液力耦合器問(wèn)題
該離心機(jī)采用恒充式限矩型液力耦合器,型號(hào)為VOITH/TVV。液力耦合器有兩種作用:一是具有使電機(jī)輕載啟動(dòng)功能,能改善電機(jī)的啟動(dòng)能力,確保電機(jī)沉重負(fù)載輕快啟動(dòng),降低電機(jī)啟動(dòng)電流,實(shí)現(xiàn)軟加速,降低對(duì)電網(wǎng)的沖擊二是具有過(guò)載保護(hù)功能,能有效地保護(hù)電機(jī)和離心機(jī)在啟動(dòng)和超載時(shí)不受損壞,降低機(jī)器故障率,延長(zhǎng)零部件和整機(jī)使用壽命。
該型號(hào)液力耦合器帶有延充油腔,它是一個(gè)在靜止時(shí)充滿工作液的輔助室腔。在啟動(dòng)時(shí)液流回路中工作液較少,電機(jī)啟動(dòng)后,延充油腔中的工作液自動(dòng)被排到液流回路中。這樣可產(chǎn)生更為平緩的啟動(dòng),并使正常工作時(shí)效率更高。
根據(jù)資料顯示,該液力耦合器的充油量為17L,但起初加到17L,電機(jī)啟動(dòng)后,啟動(dòng)電流長(zhǎng)時(shí)間過(guò)高,引起停機(jī)。實(shí)際測(cè)量液力耦合器總?cè)莘e為17L,經(jīng)實(shí)驗(yàn),在充油量15.6L,即充油度92%時(shí),離心機(jī)啟動(dòng)情況比較好,達(dá)到正常轉(zhuǎn)速的啟動(dòng)時(shí)間是2min,工作效率比較高。如果液力耦合器內(nèi)工作液較少,則液力耦合器滑差增大,傳遞的功率或扭矩會(huì)減少,使輸入轉(zhuǎn)速遠(yuǎn)低于輸出轉(zhuǎn)速,而且液力耦合器溫度會(huì)升高:所以:液力耦合器的充油量有一個(gè)較佳值。另外,工作液的選擇也比較重要,工作液密度越高,傳遞能力越強(qiáng)。工作液黏度越高,傳遞特性越不利。該液力耦合器的工作液為32#礦物油。
液力耦合器安裝有兩個(gè)易熔塞,在易熔塞的中心有一軟焊,在一定的溫度下(160℃)會(huì)熔化。在離心機(jī)過(guò)載情況下,液力耦合器中的工作液會(huì)過(guò)熱,達(dá)到160℃時(shí),易熔塞熔化,工作液噴出,功率的傳遞即被中斷。因工作液為32#礦物油,不但會(huì)造成污染,而且也易引起火災(zāi),所以為安全起見(jiàn),我們?cè)黾恿艘惶纂娮邮綔囟缺O(jiān)測(cè)系統(tǒng)(BTS),當(dāng)液力耦合器溫度達(dá)到設(shè)定值時(shí),離心機(jī)連鎖跳車(chē)。
4 調(diào)節(jié)堰板
離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓為柱錐形,分為沉降區(qū)和干燥區(qū)制造廠提供了5套調(diào)節(jié)堰板,即652#、622#、592#、562#和532#,安裝不同型號(hào)的堰板,離心機(jī)會(huì)有不同的分離性能。使用652#堰板,干燥區(qū)長(zhǎng),三胺沉渣含濕量低,有利于下游干燥,但分離效果差,母液中三胺含量高;使用532#堰板,分離效果好,母液中三胺含量較低,提高了三胺收率,但三胺沉渣的含濕量高,影響干燥機(jī)的干燥效果。所以要綜合考慮,根據(jù)離心機(jī)負(fù)荷大小和料漿濃度高低選擇不同型號(hào)的調(diào)節(jié)堰板。經(jīng)跟蹤分析,在100%負(fù)荷情況下,選用622#堰板比較合適,濕三胺的含水量低于10%,母液中三胺含量小于0.9%。
5 離心機(jī)振動(dòng)
離心機(jī)振動(dòng)的主要原因是轉(zhuǎn)鼓塞料。離心機(jī)運(yùn)行一段時(shí)間后,在轉(zhuǎn)鼓與內(nèi)螺旋之間積有三胺結(jié)塊,使離心機(jī)重心和回轉(zhuǎn)幾何軸心之間出現(xiàn)偏心距,整個(gè)系統(tǒng)受到離心力干擾而振動(dòng),這種振動(dòng)對(duì)機(jī)器損害非常大。為了避免轉(zhuǎn)鼓塞料,可采用定期反洗措施:每周對(duì)離心機(jī)反洗一次,加入90℃的熱水,反向轉(zhuǎn)動(dòng)離心機(jī):沖洗轉(zhuǎn)鼓干燥區(qū)的積料,效果明顯,有效保證機(jī)器安全運(yùn)行。
6 內(nèi)螺旋軸承
轉(zhuǎn)鼓與內(nèi)螺旋之間的速差是28r/min,內(nèi)螺旋軸承采用脂潤(rùn)滑,要求每季度置換一次。但2003年4月份置換時(shí),從一側(cè)加入大量潤(rùn)滑脂后,卻從另一側(cè)出置換不出新脂,情況異常:通過(guò)對(duì)離心機(jī)解體檢查,發(fā)現(xiàn)內(nèi)螺旋軸承進(jìn)水,機(jī)封損壞,導(dǎo)致潤(rùn)滑脂從機(jī)封漏掉。檢修比較及時(shí),防止軸承燒壞。