
污泥脫水是污泥處理的主要過程,使含水率為95%左右的稀污泥,經(jīng)機(jī)械脫水后成為含水率為60%~85%的較干污泥,以利于進(jìn)一步的處置與利用。過去污水處理車間的污泥脫水都采用帶式壓濾機(jī)(以下簡(jiǎn)稱帶機(jī)),由于帶機(jī)的密封性能較差,產(chǎn)生的污泥惡臭問題較為嚴(yán)重。中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱上海石化)于2009年開展了惡臭治理項(xiàng)目,帶機(jī)作為惡臭來源,均加裝了玻璃鋼密封罩,加蓋后異味減少。然而在后續(xù)的連續(xù)運(yùn)行中,加蓋后產(chǎn)生硫化氫積聚,在帶機(jī)沖洗噴嘴時(shí),產(chǎn)生大量的水汽,濕硫化氫產(chǎn)生了極強(qiáng)的腐蝕性。帶機(jī)主體設(shè)備氣缸、框架、糾偏等系統(tǒng)均受到了不同程度的腐蝕,故障率急劇攀升,對(duì)車間的生產(chǎn)影響較大。
面對(duì)日產(chǎn)干污泥60t以及高額的污泥對(duì)外委托處理費(fèi)用,急需一款既能降低污泥含水率,又能改善操作環(huán)境的設(shè)備。而近年來,臥式螺旋卸料沉降離心機(jī)(以下簡(jiǎn)稱臥螺離心機(jī))在污水處理廠污泥脫水中的應(yīng)用越來越廣泛,因具有分離效果好、工作效率高、使用管理維護(hù)簡(jiǎn)單方便等特點(diǎn),在污水處理廠的實(shí)際應(yīng)用中取得了良好的污泥脫水效果。經(jīng)過一系列的調(diào)研、考察論證,決定采用國(guó)產(chǎn)臥螺離心污泥脫水機(jī)替換帶式壓濾機(jī)進(jìn)行脫泥,并在現(xiàn)場(chǎng)增設(shè)一臺(tái)離心機(jī)進(jìn)行試驗(yàn)。
一、帶機(jī)與臥螺離心機(jī)的脫水原理
帶機(jī)是一種常見的機(jī)械脫水設(shè)備,其脫水原理是:由上下兩條張緊的濾帶夾帶著污泥層,從一連串按規(guī)律排列的輥壓筒中呈S形彎曲前進(jìn),在前進(jìn)過程中濾帶本身的張緊力形成了對(duì)污泥層的壓榨力和剪切力,把污泥層中的空隙水和毛細(xì)水?dāng)D壓出來,獲得固含量較高的泥餅,從而實(shí)現(xiàn)污泥脫水。帶機(jī)的污泥脫水流程一般是濕污泥經(jīng)絮凝、重力脫水、低壓脫水和高壓脫水后,形成含水率小于85%的泥餅。
從帶機(jī)的脫水原理可以看出:濾帶的寬度即為污泥過濾的面積,其大小直接影響帶機(jī)污泥脫水的處理量。而濾帶的長(zhǎng)度、運(yùn)行速度和進(jìn)料污泥的濃度則影響污泥脫水的效果,濾帶越長(zhǎng)、進(jìn)料濃度越高,則污泥脫水的效果相對(duì)較高,而濾帶運(yùn)行速度關(guān)系到污泥脫水的效果及處理量,需衡量?jī)烧叩男枨螅瑥亩x擇一個(gè)較為理想的參數(shù)。
臥螺離心機(jī)是近20年發(fā)展起來的機(jī)械脫水設(shè)備,其分離過程主要依靠固液兩相的密度差,通過離心力的作用,實(shí)現(xiàn)固液兩相的分離。臥螺離心機(jī)主要由雙轉(zhuǎn)子系統(tǒng)即轉(zhuǎn)鼓和螺旋、進(jìn)料管、機(jī)架和傳動(dòng)系統(tǒng)組成。臥螺離心機(jī)的轉(zhuǎn)子是由轉(zhuǎn)鼓和螺旋組成的雙轉(zhuǎn)子系統(tǒng),轉(zhuǎn)鼓是分離時(shí)的容器,而螺旋則起到推料的作用,兩轉(zhuǎn)子之間由差速器連接,使轉(zhuǎn)鼓和螺旋產(chǎn)生轉(zhuǎn)速差。當(dāng)轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn)時(shí),濕污泥由進(jìn)料管進(jìn)入轉(zhuǎn)子,進(jìn)入轉(zhuǎn)子的污泥高速旋轉(zhuǎn),在巨大離心力的作用下,泥水兩相分層,密度較大的污泥沿著轉(zhuǎn)鼓壁并由螺旋推向固相出口排出,較輕的水則形成內(nèi)層液環(huán),依靠進(jìn)料泵的壓力從裝有溢流板的液相出口處流出,因此實(shí)現(xiàn)了污泥脫水。為了使污泥脫水取得更好的效果,在離心機(jī)分離前通常會(huì)在濕污泥中加入絮凝劑,增大污泥與水的密度差,以便得到令人滿意的效果。
影響臥螺離心機(jī)污泥脫水效果的關(guān)鍵因素主要有:轉(zhuǎn)鼓長(zhǎng)徑比(轉(zhuǎn)鼓有效長(zhǎng)度與轉(zhuǎn)鼓內(nèi)徑的比值)、轉(zhuǎn)速、差速、污泥性質(zhì)、預(yù)處理調(diào)節(jié)情況等。通常來說,長(zhǎng)徑比越大、轉(zhuǎn)速越高,污泥脫水效果越好。而差速的大小影響著污泥脫水的干度和處理量,差速大污泥排得越快,但干度下降,故需選擇合適差速以滿足處理量和干度的要求。
相比于帶機(jī),離心機(jī)在裝機(jī)功率上較大,但帶機(jī)還需要用到?jīng)_洗泵和空壓機(jī)等輔助設(shè)備。在占地面積上,離心機(jī)明顯小于帶機(jī),且減少了輔助設(shè)備所占用的空間,因此其建設(shè)成本較低。
二、臥螺離心機(jī)的應(yīng)用情況
2.1 運(yùn)行效果
污泥進(jìn)行離心脫水時(shí),通常需要加入聚丙烯酰胺(PAM)絮凝劑,使細(xì)小的污泥變成黃豆大小的污泥,以便于更好地進(jìn)行分離。因此,臥螺離心機(jī)除了配套進(jìn)泥泵外,還需要使用加藥裝置、出泥口閘閥及泥餅輸送機(jī)等配套設(shè)備。
臥螺離心機(jī)污泥脫水的流程:污泥由泵輸送至管道中與絮凝劑混合后進(jìn)入離心機(jī)脫水,脫水后液體回到初沉池,污泥下落經(jīng)過閘閥后由螺旋輸送機(jī)經(jīng)污泥干泥泵輸送到污泥料倉再送到外運(yùn)卡車上。
帶機(jī)與臥螺離心機(jī)的運(yùn)行參數(shù)如下:
項(xiàng)目 | 處理量(m3/h) | 干泥量(kg/h) | 平均泥餅干度(%) | 平均回收率(%) |
帶機(jī) | 20 | 200 | 18 | 95 |
臥螺離心機(jī) | 20 | 400 | 20 | 96 |
從上表中數(shù)據(jù)可以看出:臥螺離心機(jī)的脫水干度高于帶機(jī),干度越高脫水污泥的體積越小,直接的效益就是污泥外運(yùn)成本的降低,隨著企業(yè)煉油能力的提高,產(chǎn)生的污泥量會(huì)顯著增加,經(jīng)濟(jì)效益會(huì)同步提高。
臥螺離心機(jī)的控制程序具有很好的自動(dòng)調(diào)節(jié)功能,它能根據(jù)進(jìn)料污泥濃度的變化來調(diào)節(jié)差速。當(dāng)濃度變大時(shí),加大差速使污泥盡快排出,不會(huì)造成堵機(jī)故障;當(dāng)濃度減小時(shí),減小差速以保證脫水污泥的干度。而帶機(jī)無法做到自動(dòng)調(diào)節(jié),因此其脫水污泥的干度會(huì)隨著濃度的變化產(chǎn)生一定的波動(dòng)。
2.2 技術(shù)改造
(1)密封的改進(jìn)
臥螺離心機(jī)運(yùn)行時(shí)會(huì)產(chǎn)生振動(dòng),因此根據(jù)離心機(jī)廠家的要求,所有與離心機(jī)連接的管道、接料口等均做成柔性連接。進(jìn)料管和出液管均采用不銹鋼金屬軟管,具有良好的減振效果,且牢靠美觀。離心機(jī)的出泥是靠污泥自重下落到輸送機(jī)的,故為了防止堵塞,出口做成長(zhǎng)方形,尺寸達(dá)到600mm×300mm。原先離心機(jī)出泥口采用編織布將出口圍住,下口塞進(jìn)出泥口閘閥,雖然這種方式避免了振動(dòng)傳導(dǎo),但也造成了污泥臭氣外溢的問題。為了解決該問題,與廠家一起設(shè)計(jì)了一種方形的軟連接:采用浸塑布材料做成環(huán)形,然后用壓條與上口離心機(jī)、下口閘閥固定并封住水汽外漏。使用初期,該方形軟連接取得了較好的密封效果,但由于出泥口污泥的飛濺及擠壓,經(jīng)過一段時(shí)間運(yùn)行后出現(xiàn)了浸塑布破損的情況。因此,在方形軟連接中增加了不銹鋼板,起到保護(hù)浸塑布的作用。經(jīng)過3年左右的運(yùn)行,該方形軟連接沒有出現(xiàn)破損的情況,而且密封效果良好。
(2)加藥裝置的改進(jìn)
在改造時(shí),原本考慮采用帶機(jī)的加藥裝置,這樣就能夠省去一套裝置的采購(gòu)費(fèi)用,但與帶機(jī)所用的PAM絮凝劑不同,離心機(jī)用的絮凝劑相對(duì)分子質(zhì)量更高,其熟化時(shí)間增長(zhǎng)了一倍,故帶機(jī)的加藥裝置能力不足,因此需要進(jìn)行改造。通過增加一臺(tái)轉(zhuǎn)料泵和一個(gè)塑料桶,與原有的加藥裝置形成一套變相的兩箱式加藥裝置,原有的加藥裝置作為絮凝劑的攪拌,再通過轉(zhuǎn)料泵送入塑料桶熟化,這樣就能保證絮凝劑的效果。改造后加藥裝置的能力提高了一倍,且此種改造費(fèi)用較低,節(jié)省了成本。
三、臥螺離心機(jī)的運(yùn)行成本及維護(hù)
3.1 運(yùn)行成本
單臺(tái)離心機(jī)與帶機(jī)進(jìn)泥量維持在10m3/h,而在此時(shí),離心機(jī)和帶機(jī)的出泥量大致相當(dāng),約為1t/h,但兩種設(shè)備的運(yùn)行費(fèi)用卻差別較大,臥螺離心機(jī)每1t濕污泥處理費(fèi)用為11.347元,帶機(jī)則為15.485元。
帶機(jī)在運(yùn)行時(shí)需要消耗大量的水來沖洗濾布,而離心機(jī)只有在停機(jī)維護(hù)時(shí)才需要沖洗設(shè)備,故帶機(jī)在水耗方面比離心機(jī)大了許多,而且增加了車間污水的產(chǎn)生。電耗方面,由于帶機(jī)運(yùn)行時(shí)還要用到?jīng)_洗水泵和空壓機(jī),實(shí)際功率在15kW左右,離心機(jī)的裝機(jī)功率在33kW,因此離心機(jī)的電耗量會(huì)大于帶機(jī)。按照每日脫干泥量60t(10t濕污泥折合1t干污泥)計(jì)算,一年節(jié)省成本為:(15.485-11.347)×10×60×30×12=893800元。經(jīng)過比較,臥螺離心機(jī)的運(yùn)行成本較低,在相同脫泥量的情況下,離心機(jī)每年可以比帶機(jī)節(jié)省費(fèi)用近90萬元。雖然離心機(jī)一次性投資費(fèi)高,比帶機(jī)高50多萬元,但從長(zhǎng)期的角度來看,離心機(jī)的總成本低于帶機(jī)。
3.2 日常維護(hù)管理
(1)臥螺離心機(jī)較帶機(jī)減少了壓縮空氣和無機(jī)藥劑投加裝置等輔助設(shè)備,工序簡(jiǎn)化,管理方便。由于減少了一道藥劑投加工序,在操作運(yùn)行中更為簡(jiǎn)便;少了空壓機(jī)和儲(chǔ)氣罐后,車間的管理更方便。空壓機(jī)和儲(chǔ)氣罐屬于壓力容器類設(shè)備,在日常運(yùn)行中,有許多和壓力容器相關(guān)的需求需要遵守,與壓力容器配套的監(jiān)視設(shè)施壓力表、安全閥等都需要每年檢定,壓力容器本體定期需要檢驗(yàn),在減少了這些設(shè)施之后,工作量減少,管理更方便。
(2)臥螺離心機(jī)的操作簡(jiǎn)單,自動(dòng)化程度高。由于安裝了震動(dòng)、溫度、流量、電流一體的監(jiān)視系統(tǒng),操作智能化程度高,一鍵式觸屏操作減輕了操作人員大量繁瑣的勞動(dòng)。而帶機(jī)的操作則相對(duì)較為原始,壓濾機(jī)輔助系統(tǒng)多,如濾帶張緊及糾偏需氣動(dòng)系統(tǒng),該系統(tǒng)在臟而易腐蝕的環(huán)境中極易失靈,運(yùn)行中常需人工糾偏,稍有不注意未及時(shí)糾偏,濾帶即會(huì)損壞,更新費(fèi)用較高。此外,濾帶的沖洗須用0.4MPa以上的帶壓水,運(yùn)行時(shí)加壓水泵常開,磨損泄漏較多,維修工作量大。
(3)臥螺離心機(jī)的自動(dòng)保護(hù)性能好,故障判斷準(zhǔn)確、及時(shí)。臥螺離心機(jī)在各處安裝監(jiān)視系統(tǒng),且離心機(jī)本身液壓站具有差速自動(dòng)反饋調(diào)節(jié)、推料功率自動(dòng)補(bǔ)償功能,排出過載故障后自動(dòng)恢復(fù)初始調(diào)整狀態(tài),因此一般情況下不易發(fā)生堵料情況。一旦由于誤操作或其他原因引起機(jī)器堵料故障等情況,亦可以通過啟動(dòng)液壓裝置,自動(dòng)排除堵料故障,無需解體清理堵料。而離心機(jī)本身和進(jìn)泥泵、加藥系統(tǒng)進(jìn)行了聯(lián)鎖,一旦出現(xiàn)非離心機(jī)本身故障問題時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)停運(yùn)進(jìn)泥泵和加藥泵,離心機(jī)也可以在報(bào)警的同時(shí)降低到安全轉(zhuǎn)速,不易因離心機(jī)進(jìn)泥或藥劑問題而導(dǎo)致設(shè)備損壞。而國(guó)產(chǎn)帶機(jī)卻無響應(yīng)的監(jiān)視系統(tǒng),一般只有在較大的異?;蚬收贤C(jī)時(shí)才能發(fā)現(xiàn)問題。
(4)臥螺離心機(jī)脫泥過程為全封閉環(huán)境,而帶機(jī)污泥在濾布上全部敞開,均勻散開在濾布上運(yùn)動(dòng),容易散發(fā)惡臭氣體。帶機(jī)在加裝玻璃鋼密封罩后,外圍惡臭味道減少,但是帶機(jī)房?jī)?nèi)惡臭氣體濃度卻急劇增加,加速帶機(jī)整體的腐蝕;密封后,帶機(jī)房?jī)?nèi)有較高的硫化氫積聚,使帶機(jī)在開車期間,往往不允許任何人員進(jìn)入帶機(jī)房,人員只能在距離帶機(jī)3~4m的距離巡檢,或者利用監(jiān)視器進(jìn)行單側(cè)面不完全的監(jiān)視,因此在發(fā)現(xiàn)故障的時(shí)間上往往要延后很多,很多故障只有在帶機(jī)停車時(shí)才能發(fā)現(xiàn);相對(duì)較高的硫化氫濃度,也增加了操作和維修人員安全風(fēng)險(xiǎn),影響人員的身心健康。
(5)臥螺離心機(jī)日常維護(hù)簡(jiǎn)單。由于帶機(jī)主要組件多,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,主要磨損部件滾筒軸承達(dá)到34套、氣缸4只,糾偏探頭4個(gè),上下濾布總長(zhǎng)達(dá)到25.2m,在脫泥過程中,由于漲緊、糾偏系統(tǒng)零部件較多,容易出現(xiàn)因單一問題而引發(fā)的整體性停車,因此帶機(jī)維護(hù)所需要的備品備件較多,給運(yùn)行管理帶來困難;帶機(jī)較繁瑣的構(gòu)造,又增加日常潤(rùn)滑保養(yǎng)的難度;帶機(jī)較離心機(jī)的加油點(diǎn)數(shù)量多,直接增加了大量的日常保養(yǎng)工作。在實(shí)際運(yùn)行中,臥螺離心機(jī)的潤(rùn)滑工作非常簡(jiǎn)單易行,只有在給內(nèi)螺旋軸承加油時(shí)才需要進(jìn)行開蓋等稍繁瑣的操作,其他日常潤(rùn)滑工作基本能正常進(jìn)行,且方便易行。
(6)臥螺離心機(jī)的檢修更為方便快捷。在設(shè)備發(fā)生故障時(shí),離心機(jī)的構(gòu)件較少,因此檢修工作量較帶機(jī)小,只需要配備行車或電動(dòng)葫蘆即可進(jìn)行吊起快速修理。帶機(jī)處于帶機(jī)房?jī)?nèi),滾筒等大部件的吊裝等均比較麻煩,實(shí)際中多為人工手動(dòng)進(jìn)行拼裝,存在不小的安全風(fēng)險(xiǎn),且安裝時(shí)的質(zhì)量也大打折扣,運(yùn)行過程中發(fā)生過因主滾筒故障使帶機(jī)長(zhǎng)時(shí)間故障而停車的案例。
(7)臥螺離心機(jī)可以連續(xù)24h不停車運(yùn)行。雖然帶機(jī)也可以連續(xù)24h運(yùn)行,但是長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后帶機(jī)的沖洗系統(tǒng)經(jīng)常會(huì)發(fā)生堵塞,尤其是在使用回用水后,堵塞現(xiàn)象尤為嚴(yán)重。雖然使用專門的刷子對(duì)噴淋頭進(jìn)行刷洗后,能使沖洗水和濾帶的透水效果變得正常,但由于噴淋裝置位于帶機(jī)頂部和底部,疏通操作極為不便,增加了維護(hù)保養(yǎng)的難度。所以帶機(jī)運(yùn)行管理中每天都需要停機(jī)幾個(gè)小時(shí),專門對(duì)帶機(jī)噴淋系統(tǒng)進(jìn)行沖洗操作。臥螺離心機(jī)開車時(shí)由于不使用沖洗水,也就不存在這一問題,可以長(zhǎng)期連續(xù)24h運(yùn)行。
(8)帶機(jī)運(yùn)行時(shí)噪聲為70~75dB,臥螺離心機(jī)運(yùn)行噪聲為76~80dB。就單機(jī)而言,臥螺離心機(jī)的噪聲要稍高于帶機(jī),但是由于帶機(jī)的沖洗水聲音比較大,因此在開啟沖洗水的過程中,帶機(jī)的噪聲要比臥螺離心機(jī)大。
四、結(jié)語
上海石化污泥脫水車間采購(gòu)的臥螺離心機(jī),脫水效果良好,與原有的帶式壓濾機(jī)相比,脫水污泥的干度更高,有效減少了污泥外運(yùn)的成本。通過技術(shù)改造,解決了離心機(jī)出泥口臭氣外漏的問題,同時(shí)改造了原有帶機(jī)的加藥裝置,有效滿足了離心機(jī)的加藥需求。在日常操作維護(hù)方面,離心機(jī)較帶機(jī)自動(dòng)化程度更高,人工操作較少,維護(hù)簡(jiǎn)便。更為重要的是,由于污泥產(chǎn)生的硫化氫氣體,不僅腐蝕設(shè)備,而且會(huì)危害人體的健康,帶機(jī)難以有效解決這一問題,已越來越不能適應(yīng)環(huán)保安全的要求。而在運(yùn)行成本上,帶機(jī)由于消耗大量沖洗水及略高的藥劑費(fèi)用,運(yùn)行成本高于離心機(jī)。雖然帶機(jī)的購(gòu)置費(fèi)用低于離心機(jī),但長(zhǎng)期來看,離心機(jī)總的成本低于帶機(jī)。