
近年來(lái)各大煉廠油品劣質(zhì)化趨勢(shì)明顯,重質(zhì)污油總量逐年上升。對(duì)于這些重質(zhì)污油常規(guī)的加溫脫水幾乎無(wú)效,脫水極其困難,外輸污油含水率長(zhǎng)期高于35%(回?zé)捯蟆?%),無(wú)法回?zé)?,因此?dǎo)致污油庫(kù)存長(zhǎng)期偏高。為提高污油脫水效率,解決污油回?zé)拞?wèn)題,降低污油庫(kù)存,我們嘗試新增一套污油脫水裝置(三相分離裝置)進(jìn)行油、水、泥的分離。
一、裝置工藝簡(jiǎn)介
1.裝置基本原理
污油主要是指由排水隔油池池面上回收的污油,主要由油相、水相和固相組成。其油相主要成分是各生產(chǎn)裝置清罐、脫水夾雜的油、石油蠟、瀝青質(zhì)及其它塵土類雜物,成分復(fù)雜且不穩(wěn)定。水相一般是在各裝置排放污油時(shí)與污水充分混合、夾雜后被油相電離吸附的,吸附后團(tuán)塊比重接近,自然重力脫除十分困難。
三相分離裝置主要由三個(gè)部分組成:加藥部分、三相離心機(jī)及成品油傳輸。其中核心部分是一臺(tái)三相離心機(jī),其轉(zhuǎn)速為3500r/h,原料污油經(jīng)加藥、加溫后進(jìn)入高速旋轉(zhuǎn)的三相離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓,在強(qiáng)大離心機(jī)作用下不同比重的介質(zhì)在離心機(jī)內(nèi)分層并通過(guò)相應(yīng)出口排出,達(dá)到油、水、固相分離的目的。
加藥部分的作用是投加破乳劑、絮凝劑及對(duì)原料油的加溫。原料油投加破乳劑后經(jīng)加溫,在破乳劑的作用下通過(guò)改變?nèi)榛徒缑鏄O性,加速微油粒聚集,大幅降低水包油、油包水,有助于加速多種液相間的分層,清晰界面。絮凝劑主要是采用高分子有機(jī)絮凝劑在液相中形成網(wǎng)捕,通過(guò)粘連、聚集加速污油中固相顆粒物的聚集,形成較大團(tuán)塊加速沉降。
2.裝置設(shè)計(jì)參數(shù)
2.1主要原料
各煉油生產(chǎn)裝置排放的污水(含油污水、含堿污水、地表污水)經(jīng)污水處理系統(tǒng)各工藝段分離、收集的污油。
2.2輔助藥劑
由于重污油組成復(fù)雜且包含大量活性組分,采用一般物理方法進(jìn)行油水分離較困難。因此我們?cè)谖塾瓦M(jìn)入離心機(jī)前適量投加破乳劑、絮凝劑以提高污油脫水效率。
2.3主要設(shè)計(jì)指標(biāo)
污油脫水裝置原料控制指標(biāo):
油份60-80%(wt)、水分20-40%(wt)、固體1-5%(wt)。
處理量:≤5m3/h
污油脫水裝置產(chǎn)品控制指標(biāo):
油相:水份≤2%(wt)、固體<1000mg/l;
水相:油份平均值<1%(wt)、固體平均值<2000mg/l;
固相:油份平均<5%(根據(jù)碳?xì)浠衔锏闹亓浚?、固相平?0-40%(wt)、水份平均60-65%(wt)。
二、系統(tǒng)運(yùn)行與調(diào)整
1.運(yùn)行情況
三相分離裝置運(yùn)行初期,我們按離心機(jī)廠商提供的數(shù)據(jù)及試運(yùn)藥劑,依次檢驗(yàn)了三相離心機(jī)的運(yùn)行穩(wěn)定性、處理能力及藥劑的配比效果。
在試運(yùn)初期,我們?cè)诠?yīng)商指導(dǎo)下分別使三相離心機(jī)在3、4、5m3/h三種處理負(fù)荷下連續(xù)運(yùn)行,基本符合離心機(jī)處理能力要求,但產(chǎn)品質(zhì)量不能滿足預(yù)定要求。
為驗(yàn)證三相離心機(jī)的固相處理能力,我們將離心機(jī)進(jìn)料改為罐底油泥,固相出泥呈深灰黑色,出泥連續(xù)且泥餅干燥,可堆積無(wú)流動(dòng),含水率大幅低于原設(shè)計(jì),泥餅質(zhì)量基本符合預(yù)期要求。
2.藥劑配比
根據(jù)供應(yīng)商建議及我們對(duì)絮凝劑、破乳劑實(shí)驗(yàn)室小試結(jié)果,我們對(duì)藥劑的不同濃度配置進(jìn)行運(yùn)行對(duì)比。其中破乳劑投加量嘗試了0ppm、500ppm、3000ppm及6000ppm四個(gè)點(diǎn),絮凝劑嘗試了0ppm、100ppm、200ppm及400ppm四個(gè)點(diǎn),并對(duì)以上兩種藥劑的不同濃度進(jìn)行了交叉試驗(yàn)。從結(jié)果來(lái)看破乳劑、絮凝劑對(duì)分離效果影響不顯著。
投藥方式經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的摸索、驗(yàn)證后,我們發(fā)現(xiàn)原料的含水率對(duì)出口污油含水率的影響相對(duì)顯著,為穩(wěn)定原料性質(zhì)、降低含水率變化幅度,我們延長(zhǎng)原料油沉降脫水時(shí)間,初期重污油沉降脫水后進(jìn)入第二個(gè)原料罐作為三相分離原料。從運(yùn)行效果來(lái)看此流程有效保障了三相分離裝置的原料含水率的穩(wěn)定,產(chǎn)品合格率大幅上升。
3.系統(tǒng)改進(jìn)
在投運(yùn)初期,在處理量為5m3/h的條件下運(yùn)行出現(xiàn)了離心機(jī)軸端漏液情況,經(jīng)分析,導(dǎo)致軸端漏液的主要原因是原設(shè)計(jì)液相出口管線直徑偏小,液流不暢導(dǎo)致,針對(duì)此情況我們對(duì)離心機(jī)液相出口管進(jìn)行了加粗改造,改造完后再未出現(xiàn)軸端漏液現(xiàn)象。
三相分離系統(tǒng)投運(yùn)后我們發(fā)現(xiàn),三相離心機(jī)的PLC控制系統(tǒng)可能由于投藥系統(tǒng)及其他原因?qū)е峦V惯M(jìn)料,而蒸汽加溫為手動(dòng)控制,因此很難保證及時(shí)切斷。為確保生產(chǎn)安全,我們對(duì)蒸汽加溫系統(tǒng)增設(shè)了自動(dòng)切斷閥,與三相離心機(jī)的PLC控制系統(tǒng)連鎖。
三、產(chǎn)品質(zhì)量
經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的試運(yùn)調(diào)整,三相分離裝置產(chǎn)品油、水、渣三相主要有以下幾方面的特征:
油相:出油含水率合格(協(xié)議出油含水率2%)但不穩(wěn)定,一致性較差;
水相:出水含油量與預(yù)期效果有較大差距,高于協(xié)議要求<1%;
固相:從分析數(shù)據(jù)來(lái)看含水率優(yōu)于協(xié)議(協(xié)議要求平均含水量60-65%),固相出渣較干符合生產(chǎn)需求。
四、小結(jié)
1.成功經(jīng)驗(yàn)
重質(zhì)污油通過(guò)離心法可大幅提高脫水效率,同時(shí)三相離心機(jī)的成功應(yīng)用可將污油中水、固相一次脫除,效率大幅提高;
原料的預(yù)處理十分重要。三相離心機(jī)對(duì)原料含水率十分敏感,特別在原料含水率≥45%時(shí)成品污油含水率將大幅上升,重污油應(yīng)適當(dāng)預(yù)處理。
成品油流向管理也是非常重要的,由于三相離心機(jī)出油含水率可能存在不合格,因此對(duì)不同含水率的污油暫存時(shí)應(yīng)區(qū)別進(jìn)罐區(qū)別處理。
2.不足與改進(jìn)方向
工藝設(shè)計(jì)還需進(jìn)一步優(yōu)化,由于重污油性質(zhì)不穩(wěn)定,含水率變化幅度大,難以達(dá)到三相離心機(jī)入口要求,雖調(diào)整了部分工藝,但仍存在脫水效率低、操作難度較大的問(wèn)題;
重污油投加藥劑后,進(jìn)入三相離心機(jī)停留時(shí)間過(guò)短,沒(méi)有充分的混均、反應(yīng)時(shí)間,引起藥劑使用效率低、效果不顯著;
原料中固相有機(jī)物含量低,礦化度高,導(dǎo)致泥餅含水率過(guò)低,自潤(rùn)滑及流動(dòng)性差,一定程度上增加了離心機(jī)螺旋負(fù)荷;
我們?cè)诨?yàn)分析時(shí)發(fā)現(xiàn),原料污油經(jīng)加藥、加溫、離心后,在上層污油與下層清水之間存在一個(gè)夾層,此夾層表觀性質(zhì)類似浮渣,由微顆粒狀的重質(zhì)油顆?;蚱渌麘腋☆w粒與間質(zhì)水構(gòu)成,夾層厚度隨污油品質(zhì)變化而變化,體積量一般在10-30%之間。經(jīng)三相離心機(jī)處理之后的污油也存在夾層,但夾層厚度明顯收窄,一般≤10%,試驗(yàn)中提高加溫溫度、延長(zhǎng)加溫時(shí)間均不能使間質(zhì)熔融聚合。由于夾層介質(zhì)的比重極為接近1,同時(shí)由于間質(zhì)水的存在,我們認(rèn)為這是導(dǎo)致污油自然脫水困難的主要影響因素,經(jīng)過(guò)三相離心機(jī)后的污油間質(zhì)層收窄是由于大量間質(zhì)轉(zhuǎn)移到水相,這也正是三相離心機(jī)出水油含量偏高的主要原因。